Informe De Pozo
Servicio de Mantenimiento Correctivo: Controlador HPC
Fecha de Visita: 30-Octubre-2012
Participantes: Daniel Ramírez, Irving Martínez, Rubén Tiburcio
Objetivo:Diagnosticar y corregir la variación de velocidad originada por el controlador HPC instalado en sitio y registrar condiciones de operación del equipo.
Pozo Miquetla 54
Datos de la Unidad:
Ubicación |Poza Rica, México |
Pozo | Miquetla 54 |
Macropera | |
N.S. Mástil | M144-056 |
N.S. Patín | 3493-2 |
N.S. Patín de N2 | N2-064 |
N.S. HPC | 829591 |
Observaciones:
* Al llegar alPozo Miquetla 54 se observa la unidad operando con tiempo de carrera descendente de 14 seg. y tiempo de carrera ascendente de 14 seg.
* Se encuentra la unidad en buenas condiciones: limpia, conbatería, sin fugas, buen nivel de aceite.
* Se observa que el sistema de posición lineal se encuentra desajustado (desalineado)
* La velocidad del controlador varía de 2 a 3.5 EPM con tan soloabrir la compuerta del mismo.
* Los parámetros de operación son los siguientes:
PARÁMETROS DE OPERACIÓN |
CARRERA ASCENDENTE (PSI) | Salida de Bomba | 800-1500 (transición suave) |REVOLUCIONES DEL MOTOR | 1400 rpm |
| Acumulador N2 | 510-490 | PRESIÓN DEL MOTOR | 60 psi |
| Acumulador Hidráulico | 510-480 | TEMPERATURA DEL ACEITE | 70 °C |
CARRERA DESCENDENTE (PSI) | Salidade Bomba | 600-1100 | TEMPERATURA DEL MOTOR | 60°C |
| Acumulador N2 | 490-510 | HORÓMETRO | |
| Acumulador Hidráulico | 480-510 | VOLTAJE | 12 VDC |Acciones Tomadas:
1. Ajuste y alineación del Sistema de Posición. Se alineó al mástil el tubo de PVC por el que viaja la plomada ya que se encontraba ligeramente chueco y así prevenir futurosatoramientos en la carrera.
2. Después del ajuste de posición del tubo PVC procedimos a la calibración de las tarjetas AXIOMATIC
3. Se realizan pruebas de velocidad a la unidad cambiando la...
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